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耐高溫磁翻板液位計替代壓力變送器測水位的技改過程
發(fā)布時間:2021-01-22 15:26:55??點擊次數(shù):1836次
摘要:抽水蓄能電站地下廠房檢修排水系統(tǒng),主要是承擔起水泵水輪機過流部分、尾水隧洞和引水隧洞需要檢修時,排除上述部分容積水量和上、下庫閘門漏水及球閥漏水量,*終達到水泵水輪機的安全檢修目的。主要是介紹華東桐柏電站地下廠房檢修排水系統(tǒng)的構(gòu)成,以及采用耐高溫磁翻板液位計替代壓力變送器測量水位的技改過程。
華東桐柏抽水蓄能電站位于浙江省天臺縣境內(nèi)。是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,安裝4臺單機容量300MW立軸單級混流可逆式水泵水輪機組。在2006年底全部投產(chǎn)發(fā)電,以二回500kV出線接入華東電網(wǎng), 承擔調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、緊急事故備用任務。
1、檢修排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
桐柏電站的檢修排水系統(tǒng),共設(shè)4臺排水泵,如圖1所示,1號、2號檢修水泵(大泵)用于排空引水隧洞、蝸殼、尾水管、尾水隧洞內(nèi)的水;3號、4號檢修水泵(小泵)用于球閥、上下庫閘門等的滲漏排水。每臺檢修水泵均配置逆止閥、壓力表和帶流量開關(guān)的示流信號器,在1號、2號水泵出水管處各安裝了一個流量調(diào)節(jié)閥。系統(tǒng)中共有2根總管,一根為水泵的總吸水管,包括從每臺機組尾水管底部至總管的支管,總吸水管和部分支管及管路上的操作閥門布置在廠房管路廊道中;另一根為總排水管,可將水排至滲漏集水井中,再經(jīng)滲漏排水泵排至下庫。
2、技改前測量值產(chǎn)生偏差的原因分析
桐柏地下廠房檢修排水系統(tǒng)布置在地下廠房3號與4號機組段的排水廊道層EL.38.3m高程。其中,1號、2號檢修水泵(大泵),功率為280kW,其運行方式包括手動啟動、手動停止和緊急自動停止;3號、4號檢修水泵(小泵),功率為45kW,分為一臺主用,另一臺備用,由尾水管水位模擬量控制,并且根據(jù)累計運行時間長短自動輪換運行。在檢修水泵的控制邏輯中,1號、2號檢修水泵(大泵)的自動停止和3號、4號檢修水泵(小泵)的自動啟、停,是通過安裝在檢修排水總吸水管上的壓力變送器來實現(xiàn)。具體的動作過程為,當壓力變送器檢測到總進水管水壓后,直接作用于傳感器的膜片上,使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發(fā)生變化,其內(nèi)部電子回路檢測到這一變化后,根據(jù)4~ 20mA對應的實際水位整定值,轉(zhuǎn)換輸出對應于這一壓力的標準測量信號。在檢修水泵控制邏輯中,當檢測到相應的啟泵水位信號后,通過現(xiàn)地可編程邏輯控制器(PLC)瞬間輸出一個脈沖觸發(fā)水泵啟動繼電器,實現(xiàn)水泵的自動控制,水泵運行后,安裝在管路上帶流量開關(guān)的示流信號器會自動監(jiān)視水泵進出口的水流量,以防止水泵在空載中運行,如果水泵運行后,一定時間內(nèi)沒有收到流量信號,將去事故停泵。
安裝在檢修排水總吸水管上的壓力變送器本身有模擬量顯示功能,測量值通過現(xiàn)地PLC將結(jié)果上送監(jiān)控上位機,以供運行監(jiān)盤人員觀察尾水管實時水位。利用壓力變送器測量水位,測量結(jié)果容易受到其他因素的影響,其一,總吸水管為動態(tài)管路,測量結(jié)果往往受到水鍾效應0的影響,因為,在排水工作時,水泵總進水閥打開后,由于流體具有動量和一定程度的可壓縮性,所以,流量的急劇變化將在管道內(nèi)引起壓強過壓或過低的沖擊,壓力的沖擊將使管壁受力而產(chǎn)生噪聲,稱為水錘效應0,使壓力變送器測量值容易產(chǎn)生偏差;其二,排水工作一般在有機組檢修任務時才進行,平時壓力變送器處在靜止狀態(tài),加上所安裝的環(huán)境濕度較大、溫度偏低,對壓力變送器本身有一定影響,容易產(chǎn)生零位時漂的誤差,也會造成測量值產(chǎn)生偏差。測量值偏差后往往導致檢修水泵在運行時,不能準確控制尾水管水位,更多時間需運行人員手動啟停檢修水泵控制尾水管水位,增加了運行人員的工作量的同時也給設(shè)備和維護人員的工作帶來一定的危險性。假如,壓力變送器測量水位時發(fā)生了偏差,導致運行人員作出錯誤的判斷,許可檢修人員打開尾水進入孔,有造成水淹廠房的可能。
3、耐高溫磁翻板液位計替換壓力變送器的技改
針對壓力變送器測量尾水管水位時,測量值產(chǎn)生誤差的缺陷,對壓力變送器的動作條件以及現(xiàn)場的實際情況進行了初步分析,認為利用連通器的原理,在總吸水管上面安裝一套浮子式的水位開關(guān),這樣既能直觀地反映實時水位,又能保證水泵的安全、可靠運行,浮子開關(guān)的位置可以根據(jù)實際的工作水位進行布置,利用浮子的開關(guān)量去控制水泵的正常啟停。經(jīng)查找多方面的資料以及咨詢相關(guān)設(shè)備的廠家后,決定對檢修排水系統(tǒng)增加一套水位測量裝置,具體方案為:在水泵的總吸水管上面安裝一套耐高溫磁翻板液位計,如圖2所示。
它結(jié)構(gòu)是利用旁通管的原理,主導管內(nèi)的液位和尾水管內(nèi)的液位高度一致,根據(jù)阿基米德定理,磁性浮子在液體中產(chǎn)生的浮力和重力平衡,當尾水管中的水位升降時,液位計主導管內(nèi)的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鐵通過磁耦合驅(qū)動指示器內(nèi)的翻板指示器,當液位上升或下降時,翻板指示器由白色翻轉(zhuǎn)為紅色,或由原來的紅色翻轉(zhuǎn)為白色,指示器的顏色改變的高度就是被測水位的實際高度,從而實現(xiàn)液位的現(xiàn)場指示,以供運行人員目測尾水管的實時水位。安裝于液位計管壁外側(cè)的磁記憶開關(guān),可多點設(shè)置、滑動調(diào)整位置,提供了液位開關(guān)量報警功能。在裝置的頂部安裝了一個自動排氣裝置,當主導管內(nèi)液位上升時能夠自動的排氣,下降時能夠按時補氣?,F(xiàn)場安裝耐高溫磁翻板液位計時,裝置標尺的0位,對應的實地高程為EL.40.0m。浮子開關(guān)設(shè)定5個水位動作值,檢修水位低開關(guān)量報警值對應的高程為40.3m;停止所有檢修水泵的開關(guān)量,所對應的高程為40.5m;啟動主用檢修水泵的開關(guān)量,所對應的高程為40.9m;啟動檢修水泵主用泵的開關(guān)量,以及要求手動啟動大泵,并作為水位高報警上送上位機,所對應的高程為41.1m與41.2m,兩個開關(guān)量并列接入。全部開關(guān)量分別送入PLC,如圖3所示。
水位點40.9m、41.1m、41.2m的開關(guān)量有上升自保持功能;水位點40.3m、40.5m的開關(guān)量有下降自保持的功能。技改過程中保留了壓力變送器的接線,讓其模擬量繼續(xù)上送上位機,只作為顯示用,但在檢修排水系統(tǒng)邏輯中取消壓力變送器控制檢修水泵的啟停功能,邏輯里增加了由浮子開關(guān)來控制檢修水泵的啟停過程。由于在耐高溫磁翻板液位計的進水接口法蘭處安裝有閥門,在平時不需要水泵水輪機排水檢修時,該閥門處于關(guān)閉狀態(tài),必要時可以通過裝置底部的排污閥門把液位計主導管內(nèi)的水排空。
4、耐高溫磁翻板液位計實現(xiàn)水泵自動啟停過程
1號、2號檢修水泵(大泵)的運行方式主要有手動啟動、手動停止和緊急自動停止,這里不做具體介紹;主要介紹利用耐高溫磁翻板液位計的液位開關(guān)量來啟停3號、4號檢修水泵(小泵)的動作過程。因為3號、4號檢修水泵(小泵)主要用于球閥、上下庫閘門等的滲漏排水。此時,壓力鋼管已經(jīng)排空或者球閥已經(jīng)關(guān)閉,當尾水閘門關(guān)閉后,打開檢修排水聯(lián)絡閥(見圖1)讓水通過總排水管自流排至滲漏集水井,再經(jīng)滲漏排水泵排至下庫,值班人員可以通過原壓力變送器上的模擬量觀察實時水位,當水位下降到一定高程后,再打開耐高溫磁翻板液位計下部法蘭處的進水閥門,此時耐高溫磁翻板液位計主導管內(nèi)水位上升,安裝于主導管內(nèi)的浮子也隨之上升,連帶著液位計管壁外側(cè)的磁記憶開關(guān)隨之動作,*先復歸了水位低和太低信號,隨著水位上升到40.9m時,相對應的開關(guān)量動作,信號送入PLC后,通過檢修水泵啟動邏輯,瞬間輸出1個脈沖,觸發(fā)水泵啟動信號。如圖4所示。
繼電器K1動作,接點11、14接通,此時水泵已在自動位,選擇開關(guān)接點1、2接通,回路中K2為PLC脈沖輸出停泵繼電器,沒有動作,其接點11、12常閉點閉合,根據(jù)主回路可知,啟動水泵接觸器K3動作,主用水泵啟動。當水位繼續(xù)上升,到達41.1m或41.2m時備用泵隨之啟動,如需必要可以再手動啟動1號、2號檢修水泵。相反,水位下降后,到達水位點40.5m時,輸出脈沖觸發(fā)繼電器K2停止水泵運行。
5、結(jié)語
在檢修排水系統(tǒng)中,采用>耐高溫磁翻板液位計來代替壓力變送器,在實際水位的觀察上直觀清晰,由于指示部分與被測介質(zhì)完全隔離,其機構(gòu)密封結(jié)合面少,不易滲漏,運行安全可靠,該裝置易于安裝、維修也方便,工作時不受環(huán)境溫、濕度的影響。利用液位計管壁外側(cè)的磁記憶開關(guān),做到自動控制檢修水泵啟停功能后,增加了檢修水泵設(shè)備的運行安全性和可靠性,同時對運行人員能夠準確地判斷尾水管水位,提供了依據(jù)。通過此次的技改,使我們認識到面對缺陷要利用科學的方法去分析,用合理的辦法去解決,確保電站設(shè)備的安全可靠運行。